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      如何解決自動焊錫機效率問題2018-03-27

      隨著自動焊錫機的競爭越來越大,市場也越來越飽和的情況下,由力自動化的自主研發(fā)的自動焊錫機,在這一方面,也備受壓力,但為了公司全體同仁能夠更好的生活下去,我們公司的全體研發(fā)工程人員,及售后人員,也付出了更大的努力,今天我就講一個案例,來驗證只有創(chuàng)新才能走的更加遠,走的也更加堅實。
      客戶的產品,可謂層出不窮,對我們來說也屢見不鮮,但解決客戶的實際問題才是我們公司的能發(fā)展下去,也是能存在下去的唯一理由。我們來看一下樣品
      此樣品圖中的排針需全部焊接好,要求效率,以他們現在的人工效率來計算的話,為200PCS一個小時左右的產量,那么機器焊接產量必須達到400以上,才能省去一個人工。這才是客戶需要的效果,我們公司在起初,我們進行的方式有拖焊,有點焊,那么拖焊我們試過效率上可以達到,焊點也漂亮,但是不良率怎么控制呢?這是個問題,因為拖焊在對于產品上要求也高,對于自動焊錫機出錫的穩(wěn)定性也高,還有就是機器本身的穩(wěn)定性也要高。我們開始拖焊,試焊產品,剛開始效率各方面不錯,我們做了10PCS的產品,但是有2個板焊接出來的是不良,都是無錫。這個不良,客戶是完全沒辦法接受的,我們經過認真分析,最后查出客戶板上有綠釉,氧化過,所以不上錫,所以,客戶的存貨板還有數以萬計,不可能更改,那只能從基礎上面解決,我們又回到點焊進行試做,得出結論,比人工效率快百分之10,達不到要求。結論NG.
      我們會到公司經過認真分析,要提升效率只能使用雙頭控制,這對機器的穩(wěn)定性更加高,另外,我們從烙鐵頭開始著手,做出一款新的烙鐵頭,此烙鐵頭,是經過由力自動化多年的焊錫經驗入手,通過對熱傳遞,對錫線的特性,對焊盤的特性,三點開始著手,設計,烙鐵頭兩邊開V槽,烙鐵頭的底部間距與產品焊盤的間距為基準,底部不上錫,邊緣不上錫,好處是,當烙鐵頭下去的時候,能夠與產品的兩個焊盤同時預熱,V槽利于錫線的流動更加順暢,邊緣不上錫是由于客戶的產品要透錫過去,錫流動透過去在根據我們自身的機器特性調試為一階段出錫,二階段加錫。三階段補錫的這個功能實現焊盤錫量飽滿。從而實現對產品的焊錫加工能夠達到要求,經過我們論證實驗,方案可行。
       
       
       
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